擠出機真空機組節(jié)能措施如下:
一,擠出機真空機安裝無功就地補償器可節(jié)約能源。
節(jié)能補償器安裝在真空機主電路接線端,這種無功就地補償器可以提高電機的功率因數(shù)(一般來說)。COSΦ可以增加到0.95左右),節(jié)能達到15%以上,特別是對于負荷較低、電機離變壓器較遠的地方,其節(jié)電效果更為顯著。
二,真空擠出機必須合理選擇真空泵。
過去,由于一些磚機制造商長期以來一直采用粗放式操作,真空擠出機一直使用大功率真空泵,造成嚴重的能源浪費。由于密封性能差,一般為450。mm所有真空擠出機都要使用22KW真空泵的真空度往往達不到要求。近年來,一些真空擠出機制造商對真空系統(tǒng)的密封部件進行了一些改進,真空泵的性能也有了很大的提高。現(xiàn)在是5.5KW機械式真空泵完全可滿足500mm即使需要更大的真空擠出機,也能長時間保持較高的真空度。
三、真空擠出機應采用Z優(yōu)化設計的螺旋絞刀。
螺旋絞刀是擠出機的心臟部件,螺旋絞刀的質量對擠出機的性能起著決定性的作用。只要一些真空磚機對螺旋絞刀等部件進行一些改進,其耗電量就可以降低20%-30%,而臺時產量可以提高20%-30%,節(jié)電效果驚人。
四,改進真空擠出機的泥缸可以降低能耗。
泥缸的長度也是一個重要因素。有些磚廠認為泥缸越長越好。因此,它們不僅消耗了大量的功率,而且降低了泥缸加熱磚的質量。一般來說,螺旋絞刀的封閉長度Z多,也就是三個螺距,所以沒必要太長。
五,真空擠出機在轉速好的情況下節(jié)能。
有些人總是認為擠出機的轉速越高,產量越高,每萬塊磚坯的能耗就越低。但實際上,在原材料和工況相同的情況下,只有一個轉數(shù)。實驗證明,真空擠出機在轉速運行時能耗低,產量高。超過這個轉數(shù)后,產量沒有增加,但能耗大幅增加。
六,加強生產管理也可以節(jié)約真空擠出機的能源。
有些工廠的生產設備,原材料和生產工藝都是一樣的,但是一萬塊磚坯的電耗差別很大,主要是管理不善。比如在生產過程中,有時候進料太少,有時候真空擠出機吃不飽,產量低;有時候進料太多,真空磚機“脹缸”“堵真空”,經常停機清洗,降低臺時產量。有些磚廠前后工序配合不當,要么供不上原材料,要么磚坯無法運輸,經常停機停產,自然產量上不去,相對耗電量增加。有些磚廠不按時維修,泥缸襯套磨平后不更換。絞刀和襯套之間的間隙超過20毫米,不進行焊接和補充。一些因素會增加擠出機和襯套的能耗。
實施真空擠出機節(jié)能措施,可有效提高真空擠出機產量,達到產量大、環(huán)保節(jié)能等政策,完全符合政府建設燒結磚廠的要求。在同一起跑線上,如果你想走得更遠更好,你必須永遠領先于別人。